16/12/2024 ok $Limits/Hard $Limits/Hard=On ok ok ok $5 $5=0 ok ok $Limits/Invert $Limits/Invert=Off ok ok $5=1 ok ok $Limits/Invert $Limits/Invert=On ok ok $limits/invert $Limits/Invert=Off ok ok $Homing/Feed vitesse lente retour vers FDC (POM) $Homing/Feed=150.000 ok $Homing/Seek vitesse rapide vers fdc POM $Homing/Seek=600.000 ok $Homing/Debounce (Délai anti rebond rebond du commutateur) $Homing/Debounce=200.000 mSec ok $Homing/Pulloff (La distance pour quitter le point POM (Hystereis FDC) $Homing/Pulloff=4.000 ok Test FDC POM table Y ok ? ok avec $5=0 $Limits/Invert=Off FDC limit POM Y strappé =fermé Y absent sur la ligne d'etat donc NON activé ! et pas de FDC sur Xet Z actuellement Vous ne devez voir aucun Pn: dans votre état sans commutateurs ILS hors du champ de l'aimant et le bon état Pn: pour chaque commutateur ILS d'axe activé par l'aimant. le sens d'action est donc mauvais => modif param ok $5 $5=0 ok ok $Limits/Invert $Limits/Invert=Off ok ok $5=1 ok ok $Limits/Invert $Limits/Invert=On ok vertif etet des FDC ? ok ok OK, PY fdc est bien fermé et apparait sur la ligne d'etat debraché le strap => FDC Ouvert ? ok ok OK..AUCUN FDC actioonné $Homing $Homing/Cycle0=XY $Homing/Cycle1= $Homing/Cycle2= $Homing/Cycle3= $Homing/Cycle4= $Homing/Cycle5= $Homing/Enable=Off $Homing/DirInvert= $Homing/Squared= $Homing/Feed=150.000 $Homing/Seek=600.000 $Homing/Debounce=200.000 $Homing/Pulloff=4.000 ok Test Homing que sur l'axe Y $Homing/Cycle0=Y Test de retour à la position initiale (POM) Le retour à la position initiale est effectué à l'aide de la commande $H. ok $Homing/Seek=150 ok ok $Homing/enable $Homing/Enable=Off ok ok $Homing/enable=On <-- modif ok ok $H <-- lancement .. Problemo : démarre la recherche du FDC dans le mauvais sens ! ALARM:9 <- coupure alim 24V ok $23 $23=0 <-- Homing direction invert, mask (en cours) ok $Homing/DirInver $Homing/DirInvert= ok ok $23 $23=0 ok ok ----- modif sens homing Y ---- $23=2 ok ok $Homing/DirInver $Homing/DirInvert=Y ok ok --- recap ----- $Homing $Homing/Cycle0=Y $Homing/Cycle1= $Homing/Cycle2= $Homing/Cycle3= $Homing/Cycle4= $Homing/Cycle5= $Homing/Enable=On $Homing/DirInvert=Y $Homing/Squared= $Homing/Feed=150.000 $Homing/Seek=150.000 $Homing/Debounce=200.000 $Homing/Pulloff=4.000 ok $HY deroulement OK ! ok ? ok on a bien quité la position FDC POM Y POM Y ..OK on est alors à ~8mm de la butémecanique ( bati moteur Y) TEST à vitesse de recherche $Homing/Seek un peu plus rapide Test à 400mm/sec $Homing/Seek=400 ok ok $HY <--- OK, voir video ... ok $Homing $Homing/Cycle0=Y $Homing/Cycle1= $Homing/Cycle2= $Homing/Cycle3= $Homing/Cycle4= $Homing/Cycle5= $Homing/Enable=On $Homing/DirInvert=Y $Homing/Squared= $Homing/Feed=150.000 $Homing/Seek=400.000 $Homing/Debounce=200.000 $Homing/Pulloff=4.000 ok NOTA pour faire le 1er test ..mettre au prealable la table Y à quelques CM du fdc ! voir fichier config terminal et touches de fonctions Terminal_CNC_2024-1216.yacp *************************** $$ $0=6 $1=25 $2=7 $3=5 $4=1 $5=1 $6=0 $10=1 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=0 $22=1 $23=2 $24=150.000 $25=400.000 $26=200.000 $27=4.000 $28=1000.000 $30=1000.000 $31=0.000 $32=1 $49=0 $50=0 $38=0 $40=1 $43=0 $100=100.000 $101=100.000 $102=100.000 $103=100.000 $104=100.000 $105=100.000 $110=600.000 $111=6000.000 $112=300.000 $113=1000.000 $114=1000.000 $115=1000.000 $120=500.000 $121=600.000 $122=300.000 $123=200.000 $124=200.000 $125=200.000 $130=150.000 $131=150.000 $132=50.000 $133=300.000 $134=300.000 $135=300.000 ok ok ****************************